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Fuxl's MKeleven Project


Fuxl
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Wenn ein körperschallwandler schon leiwand ist, dann müssen vier stück davon noch viel leiwanderer sein.

Dacht ich mir halt und hab zwei stück unter der sitzflache am rahmen und zwei an der rückenlehne montiert.

 

http://up.picr.de/12677332tr.jpg

 

es tirtt jetzt tatsächlich ein gewisser massage effekt ein :D

nach 2 stunden fahren ist es auf alle fälle ein sehr eigeartiges gefühl aufzustehen! ;)

Bearbeitet von Fuxl
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  • 2 Jahre später...

Es wird Winter. und im Winter wird nicht Häuslgebaut.

 

Winter is auch immer Arduino zeit und Computerzeit.

 

Auf gehts. Die umgebungsparameter des Sims haben sich geändert.

 

Er muss fix nicht mehr wohnzimmertauglich sein. Die klappfunktion ist unnötig.

Die höhe ist nur mehr teilweise begrenzt.

 

Somit ergeben sich neue möglichkeiten, vorallem in richtung Bewegung. :D

Ich möchte vorerst einen 3 Dof (3 Degrees of freedom) bauen.

Also heben/nicken/rollen

 

Das ganze muss natürlich wiedermal billigst werden. deshalb werd ich die antriebe vorerst mit Scheibenwischermotoren umsetzen. Hat dann natürlich nicht den speed und hub, aber vorerst muss das reichen. Dickere Motoren kann man immernoch nachrüsten.

Gesteuert wird das ganze mittels Arduino und der X-sim software am PC. Ist freeware und funzt sehr gut.

 

Ausschauen wird das ganze in etwa so:

 

http://up.picr.de/20408940rn.jpg

 

http://up.picr.de/20408941ih.jpg

 

 

 

[video=youtube;OQWBYj-Ca5I]https://www.youtube.com/watch?v=OQWBYj-Ca5I&list=UUu7kyZtnljxPqy9Ns7FrVnw

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Scheibenwischermotoren bzw garagentorantriebe hab ich hier ausreichend rumliegen....kosten also n ix.

 

pneumatik hat halt stip-slick und is generel unpräzise zu steuern. proportionalventile usw gibts auch nicht für lau. Potente luftversorgung usw usw.

 

das drehmoment ist wahrlich kritisch. aber was die motoren schaffen seh ich eben erst wenns gebaut ist. hebelärmchen verändern is ja dann schnell gemacht. wenn sie zu schwach sind muss halt weniger hub reichen fürs erste. und wenn dann kohle da is, dann wird umgebaut auf sowas:

 

 

für ordentliche motoren legt man halt schnell ein paar hunderter ab. Ich hab aber die gesamtumbaukosten für den sim mit unter 250€ angesetzt. sonst hätt die chefin nicht ihr ok gegeben.

 

die stehlager für die führungen waren mit 5€ das stück das teuerste bis jetzt.

Zahnräder auch um die 5 euro das stück

die kugelköpfe für die anlenkungen 1 euro usw

 

stahl für den rahmen um die 50€

 

motoren und arduinos schwirren hier eben noch rum.

H-brücken brauch ich noch die auch a bissal a leistung abkönnen.

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Ich hab jetzt eine Federunterstützte Kinematik entworfen die im Grunde die gesmate Gewichtskraft aufnimmt.

 

Jeder Hubservo bekommt eine 450lbs feder dazu dann ergibt sich folgender kräfteverlauf:

http://up.picr.de/20463692yq.jpg

 

 

Horizontal ist der Drehwinkel des servos. von -60 bis +60°

vertikal die Kraft in N

 

Blau ist die zur verfügung stehende vertikalkraft des Servos wie sie sich aus den diversen Hebelverhältnissen ergibt. (annahme das der der Motor 8Nm schaft)

 

Rot ist die Gewichtskraft am vorderen servo wenn die hinteren beiden fix in der höchsten position sind.

Also bei minus 60°vorne hat man irgendwo um die 330N auf dem vorderen Servo.

Umso gestreckter die Kinematik wird umso mehr kraft geht natürlich in die Lager und die Servokraft veringert sich.

 

Zusätzlich hab ich eine Feder in die Kinematik eingebaut. Zu sehen in grün.

 

Vieolet zeigt die resultierende aus Feder und Gewicht.

Man sieht sehr schön das der Motor eigentlich die ganze zeit nach unten drücken muss.

den nulldurchgang bei null hab ihc leider nicht geschafft. man muss ja nehmen was man so an federn bekommt.

 

verwenden werd ich 3 stück davon:

http://www.bikestore.cc/kind-shock-federdaempfer-ausfuehrungen-p-160509.html#Optionen

 

dämpfen werden die dinger schon nicht :D

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  • 1 Monat später...

arudino ibt2

schafft angeblich 42A ...... allein mir fehlt der glaube! :D

aber der preis is ok mit rund 25€

an lüfter dazu und das wird schon passen für meine zwecke.

 

heut hab ich mir beim testen anscheinend einen usb-port am laptop geschossen......ich kanns mir zwar nicht erklären.....aber hin is er auf alle fälle

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  • 2 Wochen später...

http://up.picr.de/20958721zx.jpg

 

Die erste Führung ist mal grob fertig.

 

Meine Fertigungsungenauigkeiten sind leider so hoch das ich wohl die Federkräfte nochmal neu mit den IST werten berechnen muss. aber ja. soll so sein. :D

 

Alle 3 Servos sind soweit fertig und einsatzbereit.

 

http://up.picr.de/20962279pd.jpg

 

Kabelflechten weil grad alles andere mühsam ist ohne Daumen.

 

http://up.picr.de/20962275qx.jpg

 

elektrobox is auch einsatzbereit.

 

http://up.picr.de/20962254nn.jpg

 

Leider ist eine H-Brücke defekt. Es war eine Lötbrücke auf einem der beiden Mosfets. leider zu spät gesehen. jetzt muss ich auf eine neue aus HongKong warten.

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  • 2 Wochen später...

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